冶金,連鑄,煉鋼,煉鐵,畢業(yè)論文.doc

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1、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 畢畢畢畢 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 設(shè)設(shè)設(shè)設(shè) 計(jì)(論文)計(jì)(論文)計(jì)(論文)計(jì)(論文) 學(xué) 校: 專 業(yè): 冶金技術(shù) 班 級(jí): 學(xué) 生: 學(xué) 號(hào): 指導(dǎo)教師: 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 摘要摘要 濺渣護(hù)爐技術(shù)作為一項(xiàng)工藝簡單、綜合經(jīng)濟(jì)效益高的新技術(shù),正別外國許多 廠家推廣、使用,分析了該技術(shù)的優(yōu)勢及存在的問題和解決辦法,以及該技術(shù) 的應(yīng)用現(xiàn)狀和應(yīng)用前景。 轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐是在出鋼后,將轉(zhuǎn)爐內(nèi)留渣的粘度和氧化鎂含量調(diào)整到合適的 范圍,在車間原有的氧槍或另設(shè)專用噴槍,向氧化鎂含量、高粘度的爐渣噴一 定壓力和流量的氮?dú)?,將粘渣吹濺到爐襯上全面涂掛、冷卻、凝固成一層爐渣 質(zhì)的保護(hù)

2、層,避免了在冶煉時(shí)爐襯和爐渣的直接接觸,從而起到減緩耐火材料 的蝕損,延長轉(zhuǎn)爐爐齡的作用。濺渣護(hù)爐作為一項(xiàng)實(shí)用技術(shù),經(jīng)過國內(nèi)外許多 鋼廠實(shí)踐后,對(duì)提高轉(zhuǎn)爐爐齡和降低耐火材料消耗的效果非常顯著。 關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞:濺渣護(hù)爐;轉(zhuǎn)爐;應(yīng)用 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 目目 錄錄 1 1 存在問題及解決辦法存在問題及解決辦法 1 1 2 2 濺渣護(hù)爐工藝的冶金因素及其優(yōu)勢濺渣護(hù)爐工藝的冶金因素及其優(yōu)勢 2 2 3 3 國外濺渣爐技術(shù)的發(fā)展國外濺渣爐技術(shù)的發(fā)展3 3 4 4 國內(nèi)轉(zhuǎn)爐爐齡現(xiàn)狀及濺渣護(hù)爐技術(shù)的發(fā)展國內(nèi)轉(zhuǎn)爐爐齡現(xiàn)狀及濺渣護(hù)爐技術(shù)的發(fā)展5 5 5 5 應(yīng)用現(xiàn)狀及應(yīng)用前景應(yīng)用現(xiàn)狀及應(yīng)用前景6

3、6 致謝信致謝信 7 7 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)8 8 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 1 1 存在問題及解決辦法存在問題及解決辦法 任何一項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用不可能沒有缺陷,在一些早期設(shè)備上,氧槍結(jié)瘤就是一 個(gè)問題。濺渣技術(shù)使用后,往往使槍結(jié)瘤出現(xiàn)次數(shù)增加。實(shí)踐證明,在濺渣過 程中,若爐內(nèi)殘留少量鋼水,氧槍結(jié)瘤將更加嚴(yán)重。解決這個(gè)問題,有幾種方 法證明是有效的。第一,有充足冷卻水的爐子不出現(xiàn)結(jié)瘤問題;第二,將用于 吹煉的熱氧槍移走,換上冷槍完成濺渣,氧槍結(jié)瘤幾乎完全消除。這表明氧槍 結(jié)瘤與溫度和熱量的傳遞有關(guān)。渣子和冷槍的表面結(jié)合并不緊密,如果在濺渣 時(shí)冷凝鋼不出現(xiàn)在氧槍上,那就不會(huì)再氧槍上形成粗糙的外

4、殼以使?fàn)t渣粘附其 上。濺渣后將氧槍停放在支架上,形成的渣殼將冷卻,并與氧槍分離,脫落。 使用底吹攪拌技術(shù)的 BOF 轉(zhuǎn)爐對(duì)濺渣技術(shù)的應(yīng)用提出了新的要求。在濺渣時(shí)煉 鋼工必須小心,不能使?fàn)t底的渣太多;氮?dú)獾牧魉俦仨氉銐蚋撸员銓t渣吹 離爐底;另外要調(diào)整經(jīng)過透氣磚噴吹氣體的壓力、流量。最終,隨著爐襯壽命 的提高,額外的操作需要增加輔助設(shè)備的使用壽命,如 BoF 爐的煙罩、鋼包車 和軌道等設(shè)備。當(dāng)這被認(rèn)為是一個(gè)迫切需要解決的問題時(shí),就要求計(jì)劃停爐檢 修以保持和延長這些設(shè)備的壽命。在轉(zhuǎn)爐從新砌筑時(shí),這項(xiàng)工作的實(shí)施刻不容 緩,因?yàn)檫^去被認(rèn)為是正常的周期不再出現(xiàn),而且爐襯不會(huì)因?yàn)槟筒膯栴}而被 拆卸。 2

5、 2 濺渣護(hù)爐工藝的冶金因素及其優(yōu)勢濺渣護(hù)爐工藝的冶金因素及其優(yōu)勢 濺渣護(hù)爐工藝的步驟如下:(1)鋼水從轉(zhuǎn)爐澆入大包;(2)煉鋼工目測爐 渣以確定是否應(yīng)向爐內(nèi)加入添加料,同時(shí)也觀察爐襯已決定那些特殊部位需要 特別處理;(3)搖動(dòng)轉(zhuǎn)爐將裝料側(cè)和出鋼側(cè)爐襯掛上一層渣;(4)將氧槍下 降到預(yù)定位置并切換成氮?dú)?。氮?dú)馍淞髋c以設(shè)計(jì)好的氧槍射流相似;(5)氧槍 的高度由計(jì)算機(jī)或煉鋼工控制,以便爐渣涂滿整個(gè)爐膛,或者氧槍保持在一固 定位置,使?fàn)t渣涂掛在特殊部位,處理時(shí)間由煉鋼工控制決定;(6)關(guān)掉氮?dú)猓?移走氧槍,將爐內(nèi)殘留的爐渣倒入渣罐;(7)氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐準(zhǔn)備裝料進(jìn)行下一 爐的冶煉。在倒?fàn)t過程中,由操作工

6、取樣、測量熔池地溫度、檢查爐襯狀況。 在引進(jìn)漸渣護(hù)爐時(shí)曾考慮的冶金因素包括可能引起鋼中磷或硫含量的增加, 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 但目前實(shí)踐中還沒有此種現(xiàn)象發(fā)生。使用高 MgO 爐渣護(hù)爐對(duì)煉鋼工作者來說是 一個(gè)挑戰(zhàn)。用于濺渣護(hù)爐的高 MgO 爐渣必須與整個(gè)煉鋼過程保持平衡。為了減 少高 MgO 爐渣對(duì)高牌號(hào)鋼種去 P 的影響,有必要使用高爐容比,同時(shí)減少渣中 發(fā) MgO 的含量。在吹練末期,由于有濺渣護(hù)爐設(shè)備,所以可利用氮?dú)膺M(jìn)行合金 化,這是冶金上的一個(gè)好處。這時(shí)供氮系統(tǒng)需要增加閥門和控制設(shè)置以便氮氧 混合時(shí)鋼水氮化。這樣節(jié)約昂貴的含氮鐵合金,且獲得同樣的氮化結(jié)果。目前, 有三個(gè)煉鋼

7、車間正在采用氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)夂辖鸹?轉(zhuǎn)爐采用濺渣護(hù)爐操作時(shí),爐襯的濺渣層在下一護(hù)煉鋼過程中熔入爐渣中, 與留渣法德冶金過程相近, 吹練初期堿度低,MgO 在渣中未達(dá)到飽和,有加速初期渣形成的作用。吹練 中期和后期,渣中 MgO 含量達(dá)到飽和和值或超過飽和值不多時(shí),對(duì)爐渣的流動(dòng) 性影響不大。對(duì)于寶鋼濺渣護(hù)爐吹煉過程中的爐渣過熱度進(jìn)行了測定,吹練初 期爐渣過熱度為 60-80,吹煉中期為 120-140,吹煉后期為 200-240。與 未濺渣護(hù)爐時(shí)相比,吹煉前期、中期爐渣過熱度基本相同,吹煉后期較未濺渣 時(shí)低 30,但仍能保持爐渣具有正常的流動(dòng)性。當(dāng)渣中 MgO 含量超過其飽和值 過多時(shí),爐渣過粘,

8、將影響脫磷、脫硫作用。 濺渣護(hù)爐時(shí)渣中 MgO 比未濺渣時(shí)平均高 3.5%,爐渣堿度降低 0.7%。這種成分 的爐渣可以滿足脫磷、脫硫要求,又可大幅度提高爐齡。 濺渣護(hù)爐的優(yōu)點(diǎn)很多。幾乎所有完成整個(gè)爐役濺渣護(hù)爐操作的煉鋼工都反映, 在噴補(bǔ)料消耗不增加的情況下,爐襯壽命翻番。事實(shí)上一些使用者反映消耗也 減少了 2/3。由于噴補(bǔ)費(fèi)用減少和爐襯壽命提高,時(shí)耐材花費(fèi)降低到 0.45 美元 /t。另一個(gè)很重要的優(yōu)點(diǎn)是爐子利用率提高,從而提高了生產(chǎn)率。對(duì)于一個(gè)擁 有兩座 250t 爐子的煉鋼車間來說,一天生產(chǎn) 40 爐鋼。若每年減少一個(gè)爐役 (一個(gè)爐役停產(chǎn) 10 天) ,每年可多生產(chǎn) 5 萬 t 鋼。對(duì)于

9、一個(gè)爐襯損壞、變形的 爐子,其壽命的延長,獲得一個(gè)附加優(yōu)點(diǎn),即爐子容積增大,減少了噴濺,提 高了金屬收得率。采用濺渣護(hù)爐時(shí)吹煉終點(diǎn)鋼中磷、硫平均含量與未濺渣時(shí)基 本相同(相差 0.0005%) 。濺渣護(hù)爐時(shí)磷、硫含量的標(biāo)準(zhǔn)差都低于未濺渣爐次。 這表明采用濺渣護(hù)爐時(shí)吹煉終點(diǎn)鋼中磷、硫含量波動(dòng)小。 3 3 國外濺渣爐技術(shù)的發(fā)展國外濺渣爐技術(shù)的發(fā)展 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 濺渣護(hù)爐蝕提高轉(zhuǎn)爐爐齡的一項(xiàng)重要技術(shù)。它開發(fā)于 20 世紀(jì) 70 年代,其不 但可提高生產(chǎn)率,減少操作得用,而且不需大量投資,較好的解決了煉鋼生產(chǎn) 中生產(chǎn)率與成產(chǎn)成本的矛盾。濺渣護(hù)爐時(shí),高壓氮?dú)馔ㄟ^氧槍以很高的流速噴 向

10、顱內(nèi)的剩余爐渣,將爐渣濺起后,覆蓋在爐襯上,再經(jīng)冷卻、凝固、形成固 態(tài)自消耗式耐火材料層。其不僅降低了氧氣煉鋼轉(zhuǎn)爐護(hù)爐的消耗量,也減少了 爐襯噴補(bǔ)材料的消耗,提高了爐襯壽命和轉(zhuǎn)爐利用率。該技術(shù)可成功地應(yīng)用于 出鋼后爐內(nèi)僅剩爐渣的情況。對(duì)于不同的爐內(nèi)濺渣面積,可采用不同的噴吹操 作。 濺渣護(hù)爐技術(shù)起初由美國國家鋼公司大湖分廠的 Praxaira 開始研究。該技術(shù)是 氬氧吹煉工藝(AOB)專利研究工作的一部分,1982 年 Praxaira 申報(bào)了濺渣護(hù) 爐技術(shù)專利。在國家鋼公司的大湖分廠和耐特城分廠采用了該技術(shù),但由于 80 年代耐火材料供應(yīng)商改善了耐火磚的質(zhì)量,同時(shí)煉鋼車間也采用了非常積極的

11、方式來提高爐襯壽命和轉(zhuǎn)爐利用率,股濺渣護(hù)爐技術(shù)當(dāng)時(shí)沒有得到進(jìn)一步的推 廣。 1992 年美國 LTV 公司印第安那鋼廠開始使用這項(xiàng)技術(shù),作為整體耐火材料爐 襯維護(hù)及改進(jìn)計(jì)劃的配套部分,用以提高轉(zhuǎn)爐利用率和減少操作費(fèi)用。試驗(yàn)期 間,LTV 公司爐襯壽命創(chuàng) 15658 爐的世界紀(jì)錄,轉(zhuǎn)爐利用率由 1984 年的 78%提 高到 1994 年的 97%,1994 年噴補(bǔ)料的消耗量僅為 0.38kg/t,降低了 66%。由于 舊爐子長期保持成型爐襯,是生產(chǎn)率得到提高,LTV 公司 1998 年最新的爐齡記 錄是 25000 爐次。 LTV 鋼廠的轉(zhuǎn)爐爐齡已有濺渣錢的 8000 爐次提高到 1995 年

12、的 15658 次, 1997 年已突破 20000 爐次。其中印第安納鋼廠從 1991 年開始將濺渣作為轉(zhuǎn)爐 全面維護(hù)的一部分,1994 年該廠 232t 氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐的爐襯壽命達(dá)到 15658 爐, 噴補(bǔ)料消耗降到 0.38kg/t,噴補(bǔ)料成本降低 66%。 美國 2000 年有 12 個(gè)轉(zhuǎn)爐鋼廠采用濺渣護(hù)爐,爐齡一般為 10000 爐以上,內(nèi) 陸公司第 4 鋼廠的一座轉(zhuǎn)爐爐齡 1999 年初已達(dá) 33000 爐仍在吹煉。 國外采用濺渣護(hù)如美國、加拿大、韓國等國的轉(zhuǎn)爐都以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼板材為主, 其中 IF 鋼占有較大的比例。美國的轉(zhuǎn)爐采用濺渣護(hù)爐技術(shù)已近 10 年,生產(chǎn)的 鋼材質(zhì)量進(jìn)過用戶長

13、期的考驗(yàn),濺渣護(hù)爐并未影響鋼的質(zhì)量。 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 4 4 國內(nèi)轉(zhuǎn)爐爐齡現(xiàn)狀及濺渣護(hù)爐技術(shù)的發(fā)展國內(nèi)轉(zhuǎn)爐爐齡現(xiàn)狀及濺渣護(hù)爐技術(shù)的發(fā)展 我國在 70 年代就已經(jīng)掌握了造粘性渣掛渣護(hù)爐技術(shù)。最近幾年,轉(zhuǎn)爐漸渣發(fā) 護(hù)爐技術(shù)得到迅速推廣,經(jīng)過幾年的實(shí)踐,獲得了較好的效益。漸渣護(hù)爐的應(yīng) 用已經(jīng)取得了初步結(jié)果:寶山鋼鐵公司 300t 轉(zhuǎn)爐,最高爐齡已達(dá)到 10000 爐次 以上;太原鋼鐵公司 50t 轉(zhuǎn)爐爐齡已經(jīng)超過 8000 爐次;三明鋼鐵廠 15t 轉(zhuǎn)爐爐 齡已經(jīng)超過 10000 爐次;鞍山鋼鐵公司 90t 轉(zhuǎn)爐達(dá)到 10000 爐次以上;武鋼的 轉(zhuǎn)爐爐齡已達(dá)到 15000 爐次。

14、目前,全國 218 座轉(zhuǎn)爐中已有 68 座采用漸渣護(hù)爐 技術(shù),爐齡基本提高 1 倍以上,耐火磚消耗降低 60%,補(bǔ)爐料消耗降低 40%。根 據(jù)各廠的實(shí)際情況,采用該項(xiàng)技術(shù),噸鋼可獲經(jīng)濟(jì)效益 212 元。漸渣護(hù)爐技 術(shù)在我國推廣之快,發(fā)展之迅速,令世界鋼鐵工業(yè)矚目。 幾年來,我國在推廣漸渣護(hù)爐技術(shù)過程中,始終從國內(nèi)轉(zhuǎn)爐煉鋼的特點(diǎn)出發(fā), 研究開發(fā)了適宜中國應(yīng)用,具有中國特點(diǎn)的漸渣護(hù)爐技術(shù)。國內(nèi)自主開發(fā)的漸 渣護(hù)爐成套技術(shù)不僅適用 100t 以上的大型現(xiàn)代化轉(zhuǎn)爐,也完全適用于中、小型 轉(zhuǎn)爐;不僅使采用中磷鐵水、釩鈦鐵水的轉(zhuǎn)爐廠也可取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。我 國在上述領(lǐng)域取得的寶貴經(jīng)驗(yàn),不僅豐富和發(fā)展了漸

15、渣護(hù)爐技術(shù),而且對(duì)世界 同類鋼廠具有一定的指導(dǎo)意義。 5 5 應(yīng)用現(xiàn)狀及應(yīng)用前景應(yīng)用現(xiàn)狀及應(yīng)用前景 濺渣護(hù)爐技術(shù)由于操作簡單迅速,可對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯進(jìn)行規(guī)范性的高效維護(hù),從 而減輕冶煉過程中爐襯的侵蝕速度,并使?fàn)t襯各個(gè)部位的侵蝕趨于均衡,避免 了因爐襯局部損壞而造成的非正常的停爐。太鋼漸渣護(hù)爐爐實(shí)行三段發(fā)操作: 前期不漸渣,中期間隔漸渣,后期護(hù)爐漸渣。該廠 50t 轉(zhuǎn)爐爐齡由漸渣維護(hù)前 的 1419 爐平均提高到 3774 爐,最高爐齡達(dá)到 5492 爐,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率由 1995 年 的 57.04%提高到 1997 年的 60.27%,噸鋼成本降低 3.30 元。 目前國內(nèi)雖然有些鋼廠已采用漸渣技術(shù)

16、,并獲得了一定的效益,但大多數(shù)工 廠仍處在試試改改、改改試試的階段。另外,還可以看到,我國轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)條 件與國外相比,有很大的差異,設(shè)備陳舊,工藝落后,爐容量小,即使采用了 漸渣技術(shù),大多數(shù)爐齡在 10002000 爐范圍。要使?jié)u渣護(hù)爐技術(shù)在全國范圍內(nèi) 推廣應(yīng)用,還必須結(jié)合我國的具體情況,進(jìn)行更深入的研究工作。 我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,我國的濺渣護(hù)爐技術(shù)仍處于較低的水平,應(yīng)用還不夠廣泛。 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 但是這一技術(shù)的應(yīng)用所取得的效果是有目共睹的。由濺渣護(hù)爐帶來的客觀經(jīng)濟(jì) 效益,引發(fā)人們產(chǎn)生了新的觀念,即轉(zhuǎn)爐爐齡的提高,不再僅僅取決于耐火材 料的質(zhì)量,還在于新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,并預(yù)測

17、不久將來有可能出現(xiàn)永久性爐 襯。 致致 謝謝 本論文是在季德靜老師精心指導(dǎo)下寫完的,我完成了此論文,我也通過此論 文知道了鋼鐵是怎么練成的,讓我掌握了很多知識(shí),這些和季德靜老師對(duì)我的 幫助是離不開的,謝謝季德靜老師。 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 參考文獻(xiàn):參考文獻(xiàn): 1朱英雄,轉(zhuǎn)爐漸渣護(hù)爐技術(shù)(一)朱英雄,轉(zhuǎn)爐漸渣護(hù)爐技術(shù)(一) ,煉鋼,煉鋼,2003, (7) 2樂德俊,鄭家良,劉永林,漸渣護(hù)爐技術(shù)在小轉(zhuǎn)爐上的應(yīng)用樂德俊,鄭家良,劉永林,漸渣護(hù)爐技術(shù)在小轉(zhuǎn)爐上的應(yīng)用C,中國金屬學(xué)會(huì)中國金屬學(xué)會(huì) 2003 中國鋼鐵年會(huì)論文集(中國鋼鐵年會(huì)論文集(3) ,273-276,2003 3何靜蓮,淺談漸渣護(hù)爐技術(shù)的發(fā)展及其現(xiàn)狀何靜蓮,淺談漸渣護(hù)爐技術(shù)的發(fā)展及其現(xiàn)狀J,鞍鋼技術(shù),鞍鋼技術(shù) 2000.5 4唐恒國,轉(zhuǎn)爐漸渣護(hù)爐工藝探討與應(yīng)用唐恒國,轉(zhuǎn)爐漸渣護(hù)爐工藝探討與應(yīng)用J.煉鋼,煉鋼,2000,16(4)

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