催化裂化-事故分析與處理.ppt
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催化裂化事故判斷與處理,催化,,勝 利 煉 油 廠 煉 油 實(shí) 業(yè) 部,2,概 述,催化裂化裝置平穩(wěn)操作的關(guān)鍵是掌握好三大平衡—物料平衡、壓力平衡和熱量平衡。由于催化裂化生產(chǎn)操作復(fù)雜,反應(yīng)溫度高,產(chǎn)品易燃易爆,當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的設(shè)備、電氣、儀表或公用系統(tǒng)故障時(shí)如處理不當(dāng)極易引發(fā)此生事故甚至是重大惡性事故。,3,事故處理原則,催化裂化裝置事故處理一般原則是 (1)無論發(fā)生任何事故都要保證人身安全第一,設(shè)備安全第二的原則。 (2)兩器藏量不能壓空??刂瞥两灯鲏毫ι愿哂谠偕?,嚴(yán)禁主風(fēng)串入沉降器,關(guān)閉再生、待生滑閥切斷兩器流化。 (3)控制好兩器壓力,防止超壓損壞機(jī)組。,4,事故處理原則,(4)防止兩器超溫?fù)p壞設(shè)備。 (5)防止催化劑和泥。 (6)切除進(jìn)料后分餾系統(tǒng)油漿循環(huán)不能停,并且應(yīng)提高上返塔量來保證催化劑洗滌效果。 (7)主風(fēng)中斷后如果長時(shí)間不能恢復(fù),應(yīng)考慮卸催化劑。,5,事故處理原則,出現(xiàn)以下情況必須切進(jìn)料。 (1)原料中斷,無法恢復(fù)。 (2)兩器壓差失控,可能造成催化劑倒流。 (3)反應(yīng)溫度(提升管中部溫度)不能低于450℃ ,不然應(yīng)立即切斷進(jìn)料。 (4)斜管流化異常,藏量搬家失去控制。 (5)主風(fēng)中斷。,6,事故處理原則,出現(xiàn)以下情況必須切進(jìn)料。 (6)大面積停電,無法維持操作。 (7)DCS系統(tǒng)失靈,或者不顯示。 (8)凈化風(fēng)中斷,儀表失靈。 (9)公用系統(tǒng)中斷無法維持操作。 (10)出現(xiàn)重大著火爆炸事故。 (11)其他崗位或者重大設(shè)備故障,無法維持操作。,7,1:事故經(jīng)過: 2004年7月28日,0:03分全廠全面大停電,主風(fēng)自保同時(shí)動作,(現(xiàn)場所有電器設(shè)備停運(yùn),循環(huán)水、除鹽水中斷,照明停,1.0MPa蒸汽壓力緩慢下降,非凈化風(fēng)、凈化風(fēng)中斷)。反應(yīng)切進(jìn)料。至1:40供電逐步恢復(fù)正常。,催化裝置大面積停電事故,8,2:經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 本次停電事故為近10年生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的最緊迫的事故,在裝置全部停電,公用系統(tǒng)癱瘓的情況下,快速有效的將裝置切除進(jìn)料。沒有發(fā)生次生事故,為以后裝置出現(xiàn)嚴(yán)重事故提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 (1)本次事故處理總體方向把握較好,幾大步驟迅速完成,反應(yīng)切斷流化、切斷進(jìn)料、兩器撤壓。,催化裝置大面積停電事故,9,(2)UPS開始供電,時(shí)間大約40分鐘,這次在停車基本處理完后,除留一臺顯示器外其它均停用,使供電時(shí)間大大延長,共供電2小時(shí)40分鐘。 (3)前期裝置的事故處理預(yù)案編制一定要切實(shí)有效,才能在發(fā)生事故時(shí)按事故處理預(yù)案有條不紊的進(jìn)行處理。,催化裝置大面積停電事故,10,(4)凈化風(fēng)中斷后,DN300,DN400放火炬閥失去動力必須現(xiàn)場手搖動作。 (5)因UPS隨時(shí)有停電危險(xiǎn),將雙動改至現(xiàn)場點(diǎn)動,全開。反應(yīng)蒸汽均改為副線,并適當(dāng)降低蒸汽量,最后除FIC101開大,其余蒸汽只過量即可。,催化裝置大面積停電事故,11,(6)因害怕長時(shí)間停電,床溫過低,所以提前關(guān)主風(fēng)事故蒸汽,開始悶床,致使在開起機(jī)101后,無法順利并入再生器,耽誤大量時(shí)間。如有下次類似事故,應(yīng)提早進(jìn)行卸劑。 (7)當(dāng)時(shí)主風(fēng)無法并入再生器,采用的措施:①主風(fēng)機(jī)切除后,投主風(fēng)自保,給大事故蒸汽硬頂,然后關(guān)小蒸汽,自保復(fù)位,主風(fēng)并入,同時(shí)蒸汽小范圍來回開關(guān)。②大量卸劑,這次估計(jì)共卸出100噸以上。③通過大型卸料線向燒焦罐鼓風(fēng)。④通過爐101看窗往外放催化劑,催化裝置大面積停電事故,12,(8)主風(fēng)并入再生器后,因床溫已很低,迅速安排噴油,由于噴油較快,催化劑床層溫度下降不大。 (9)開始汽提段催化劑向再生器轉(zhuǎn)劑時(shí),WIC101、DI 102A同步下降,但WIC101由35%降至17%后,無論待生滑閥開度多大,WIC101、DI102A均不變化。分析為汽提段下格柵(100×100)被焦塊堵住。采用的措施:關(guān)死待生滑閥,降低反應(yīng)壓力,開大待生滑閥上的反吹蒸汽(DN80),開大錐體松動蒸汽FIC1131,用蒸汽向上頂。但WIC101、DI102A均不變化,分析可能WIC101指示的17%均是焦塊,實(shí)際汽提段已沒有一點(diǎn)催化劑。于是決定緩慢向提升管轉(zhuǎn)劑,事實(shí)證明推斷是正確的。兩器流化逐漸正常。,催化裝置大面積停電事故,13,(10)分餾油漿在200℃時(shí)未安排倒引中壓蒸汽加熱,到170℃時(shí)倒引中壓蒸汽加熱時(shí),油漿泵多次抽空,因循環(huán)量小,倒加熱效果差,形成惡性循環(huán)。 (11)為保證兩器差壓,停電后雙動滑閥未全開撤壓,當(dāng)時(shí)反應(yīng)壓力在60Kpa左右,控制再生壓力在50Kpa,為帶出沉降器中油氣,提升管和沉降器各路蒸氣全開。20分鐘后,考慮到油氣基本被帶出,雙動滑閥全開,再生器撤壓至零。由于煙機(jī)入口碟閥關(guān)不嚴(yán),再生壓力未及時(shí)撤至零,煙機(jī)在停電后一直低速運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)組潤滑油系統(tǒng)高位油罐在5分鐘左右即空,潤滑油系統(tǒng)停運(yùn),造成機(jī)組軸瓦出現(xiàn)磨損,導(dǎo)致機(jī)102盤不動車。主要原因?yàn)樵偕鞒穳哼^晚,今后類似事故再生器要在5分鐘內(nèi)撤壓至零,催化裝置大面積停電事故,14,事故經(jīng)過: 2002年4月19日中午12:35電器操作人員在檢查UPS工作情況時(shí)將UPS切換至備用UPS供電,因備用UPS供電故障導(dǎo)致DCS控制器失電,DCS黑屏。當(dāng)班操作人員立即將啟動主風(fēng)自保,關(guān)閉提升管各進(jìn)料閥門和各滑閥,檢查各自保閥動作情況。分餾和穩(wěn)定崗位操作員按照主風(fēng)中斷事故處理,并立即去現(xiàn)場盯住各主要液面,各產(chǎn)品改不合格線。因?yàn)檎抵形珉娖鬈囬g技術(shù)員下班時(shí)間,直至20分鐘后DCS才恢復(fù)供電。17點(diǎn)反應(yīng)恢復(fù)進(jìn)料。期間未發(fā)生此生事故。,UPS供電故障DCS失電導(dǎo)致裝置停工,15,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 這次DCS失電故障是所有的事故處理過程中最危險(xiǎn)的一次。DCS備用電源是兩路供電,正常情況下一路出現(xiàn)故障,另外一路還能保證正常供電。DCS失電后所有顯示全無,現(xiàn)場控制閥失去信號輸入,所有操作都是在摸索的狀態(tài)下進(jìn)行的。需要操作工到現(xiàn)場檢查自保動作狀態(tài)和各關(guān)鍵參數(shù),稍有疏忽就會造成嚴(yán)重的次生事故。雖然這次事故沒有造成嚴(yán)重的影響,應(yīng)該說中間僥幸的成份非常大。,UPS供電故障DCS失電導(dǎo)致裝置停工,16,當(dāng)天正值催化5班當(dāng)班,班長處理果斷、班組人員多、技術(shù)力量強(qiáng),車間技術(shù)人員及時(shí)趕到現(xiàn)場都是保證事故處理的關(guān)鍵因素。在處理催化大停電、DCS故障等重大事故時(shí),務(wù)必要保證人員充足。同時(shí)事故處理組織者要冷靜,考慮要全面。各崗位操作員要抓住所屬崗位的關(guān)鍵參數(shù),重點(diǎn)監(jiān)控。第三是要保證好現(xiàn)場的通訊聯(lián)系,出現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。第四是制定詳細(xì)的事故預(yù)案,并加強(qiáng)技術(shù)練兵。,UPS供電故障DCS失電導(dǎo)致裝置停工,17,事故經(jīng)過: 2004年11月5日19:30,油漿上返塔控制閥(FIC-205)副線閥泄漏。立即降低反應(yīng)壓力,并從油漿泵出口集合管處截流,降低油漿循環(huán)量。分餾塔壓力由正常的155Kpa降至75Kpa。至 16日2:10分,因現(xiàn)場不具備帶壓堵漏條件,被迫停油漿循環(huán),油漿系統(tǒng)從換熱器后給汽掃進(jìn)分餾塔,分餾塔壓力降至50Kpa。同時(shí)油漿泵開單臺通過出口拿油線外甩油漿。泄漏點(diǎn)無油氣后先進(jìn)行帶壓堵漏,隨后進(jìn)行補(bǔ)板。至8:50分,泄漏點(diǎn)補(bǔ)板處理完畢,才開始逐步恢復(fù)油漿循環(huán),逐步提高進(jìn)料。,油漿系統(tǒng)泄漏事故處理,18,經(jīng)驗(yàn)總結(jié): 此次事故的處理,是車間第一次在不切除進(jìn)料的情況下停油漿循環(huán),為以后油漿系統(tǒng)問題處理提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。 (1)當(dāng)油漿循環(huán)停時(shí),反應(yīng)油氣帶的大量的熱量無法取出,必然會導(dǎo)致分餾塔底溫度超高。這時(shí),首先要降低處理量, 減少分餾塔底的熱負(fù)荷。 (2)同時(shí)將回?zé)捰拖路邓岽髞泶嬗蜐{循環(huán)上返塔,用原料補(bǔ)分餾塔底降低分餾塔底的溫度。2009-2010年處理油漿系統(tǒng)泄漏事故時(shí),借用了回?zé)捰瓦^濾器排渣線返塔流程,采取了用二中補(bǔ)分餾塔底的方法來降低塔底溫度。,油漿系統(tǒng)泄漏事故處理,19,經(jīng)驗(yàn)總結(jié): (3)油漿外甩不能長時(shí)間中斷,以維持塔底油漿系統(tǒng)固體含量不會超高。 (4)因?yàn)樾孤┎课粺o法切除,反應(yīng)系統(tǒng)大幅度降量降壓,從油漿泵拿油線外甩油漿。分餾給汽向塔內(nèi)掃線,待泄漏點(diǎn)具備條件后進(jìn)行帶壓堵漏。隨后再進(jìn)行補(bǔ)板或者包盒子處理。這時(shí)外甩油漿溫度高,聯(lián)系罐區(qū)應(yīng)注意油漿罐脫水,防止突沸。,油漿系統(tǒng)泄漏事故處理,20,事故經(jīng)過: 2003年4月17日因?yàn)槿龣C(jī)組現(xiàn)場控制盤失電(造成三機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī),主風(fēng)低流量自保動作。20:30備機(jī)開機(jī)后,主風(fēng)并入系統(tǒng),開始單容器流化。在未噴油的時(shí)候兩器流化能夠維持,待生路線稍有下料不暢的現(xiàn)象,但同時(shí)汽提段密度失靈。18日0:30組織進(jìn)料后發(fā)現(xiàn)兩器藏量逐漸減少,直到再生器藏量無法維持。為了防止催化劑大量跑損造成裝置無法恢復(fù)開工。 1:50將進(jìn)料切除。在多次活動滑閥和汽提蒸汽后,8:00,系統(tǒng)藏量的總和逐漸從80噸增加到大約120噸,再生器藏量又恢復(fù)正常。再次重新建立兩器流化并組織了二次進(jìn)料,但是又發(fā)生了同樣的現(xiàn)象:再生器藏量在進(jìn)料后逐漸全空。20:00開始組織進(jìn)行停工。,反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦脫落導(dǎo)致再生斜管流化異常,21,分析處理: 18日1:50切除進(jìn)料后,在調(diào)整過程中,車間發(fā)現(xiàn)當(dāng)下汽提蒸汽提降時(shí),汽提段藏量隨之變化明顯(但是表量指示還在正常范圍內(nèi)),車間分析為汽提段有東西擋住了待生催化劑的輸送路線,引起藏量和密度表的正負(fù)差壓隨著蒸汽量的變化而發(fā)生了變化,此時(shí)的藏量測量值已經(jīng)無法反映其實(shí)際藏量,從而造成催化劑大量藏在沉降器中,在多次活動滑閥和汽提蒸汽后,在沒有啟用大型加料的情況下,到18日早上8:00,再生器、汽提段和燒焦罐各部分藏量的總和逐漸從80噸增加到大約120噸,再生器藏量又恢復(fù)正常,證明大量的催化劑確實(shí)是藏在了反應(yīng)器中而不是催化劑跑損跑掉了。,反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦脫落導(dǎo)致再生斜管流化異常,22,打開反再人孔后發(fā)現(xiàn)在沉降器、內(nèi)集氣室結(jié)焦比較嚴(yán)重,同時(shí)大量焦塊脫落造成汽提段隔柵上全部被焦塊堵死,沉降器頂旋分器料腿被焦塊堵死。 主要原因是機(jī)組UPS失電,在恢復(fù)生產(chǎn)過程中,由于備機(jī)開機(jī)需要時(shí)間準(zhǔn)備同時(shí)再生系統(tǒng)由于設(shè)計(jì)藏量高又影響了主風(fēng)并入的時(shí)間,沉降器在長達(dá)4.5小時(shí)的時(shí)間內(nèi)溫度降低過大,組織進(jìn)行轉(zhuǎn)劑兩器流化時(shí),沉降器內(nèi)的焦塊在一冷一熱的過程中脫落到汽提段,從而使待生催化劑的下料堵死,無法進(jìn)行開工,所以造成本此停工的根本原因是沉降器的結(jié)焦問題。,反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦脫落導(dǎo)致再生斜管流化異常,23,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 裝置改為重油催化裂化之后,摻渣比上升,沉降器結(jié)焦的情況比以前更為嚴(yán)重。對于重油催化裝置認(rèn)識不足,沒有預(yù)見到結(jié)焦對生產(chǎn)的影響。 (2 盡量平穩(wěn)操作,避免裝置生產(chǎn)波動或者切進(jìn)料的情況,在檢修過程中采取在沉降器內(nèi)加大隔柵的方法,使沉降器頂?shù)慕箟K落到大隔柵上,防止焦塊落到沉降器錐體段。 33 工藝上進(jìn)行了部分調(diào)整工作:①適當(dāng)?shù)奶岣哳A(yù)提升段線速;②保證進(jìn)料霧化效果③使用上終止劑中止二次反應(yīng)④保證催化劑活性⑤適當(dāng)提高防焦蒸汽和其它蒸汽量,降低油氣分壓。⑥停止油漿回?zé)挘纳铺嵘苓M(jìn)料性質(zhì)。,反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦脫落導(dǎo)致再生斜管流化異常,24,事故經(jīng)過 2003年1月6日因氣壓機(jī)喘震造成反應(yīng)壓力超高,兩器差壓倒置,再生斜管下料不暢,提升管溫度逐漸下降,因切斷進(jìn)料不及時(shí),待生劑帶油,催化煙囪冒黃煙。9:12切斷進(jìn)料。10:40進(jìn)料恢復(fù)。,氣壓機(jī)喘震造成再生斜管下料不暢,造成切進(jìn)料事故。,25,分析處理: (1) 氣壓機(jī)喘震的主要原因是冬季氣溫低,氣壓機(jī)入口溫度最低至不足30℃,富氣中輕組分含量太多。 (2) 崗位調(diào)整不及時(shí),未對富氣溫度過低的情況引起足夠的重視。反應(yīng)崗位操作員在發(fā)現(xiàn)沉降器壓力超高后,放火炬不及時(shí),造成再生斜管流化異常。 (3)提升管出口溫度滯后,提升管中部溫度已經(jīng)低于450℃,而操作工忽略了對提升管中部溫度的觀察,造成待生劑帶油。,氣壓機(jī)喘震造成再生斜管下料不暢,造成切進(jìn)料事故。,26,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): (1) 事故處理不夠果斷,氣壓機(jī)喘震后放火炬不及時(shí)。 (2)反應(yīng)溫度自保溫度點(diǎn)選取不合理。反應(yīng)溫度自保未能及時(shí)動作。(后來反應(yīng)溫度自保改為提升中部溫度) (3)裝置改造后操作員對于新裝置的操作不熟悉,應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)崗位培訓(xùn)。避免此類事故的發(fā)生。,氣壓機(jī)喘震造成再生斜管下料不暢,造成切進(jìn)料事故。,27,因沉降器跑催化劑,2009年11月至2010年4月油漿系統(tǒng)多次發(fā)生泄漏。在處理過程中采取的方法都是切除泄漏部分,然后用掃線蒸汽將泄漏部位的油吹掃干凈。然后再進(jìn)行補(bǔ)焊或者包盒子處理。因?yàn)橛?004年11月5日油漿系統(tǒng)泄漏處理經(jīng)驗(yàn),幾次事故都處理得比較妥當(dāng)。從這幾次油漿系統(tǒng)泄漏的事故中,總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)如下:,近期油漿系統(tǒng)泄漏的事故處理,28,(1) 在保證正常生產(chǎn)的條件下,日??刂朴蜐{固體含量在指標(biāo)范圍內(nèi)。 (2) 發(fā)生泄漏后,立即切除泄漏部分,為防止個(gè)別閥門磨損無法關(guān)嚴(yán),多關(guān)幾道閥門切斷。投用掃線蒸汽管網(wǎng),將泄漏部位的殘油掃至拿油線。待泄漏點(diǎn)無油氣溢出后停汽進(jìn)行堵漏。 (3)如果泄漏部位無法切除,按照2004年11月油漿系統(tǒng)泄漏處理方法,反應(yīng)系統(tǒng)大幅度降量降壓,從油漿泵拿油線外甩油漿。分餾給汽向塔內(nèi)掃線,待泄漏點(diǎn)具備條件后進(jìn)行帶壓堵漏。隨后再進(jìn)行補(bǔ)板或者包盒子處理。因?yàn)橥馑τ蜐{溫度高,罐區(qū)應(yīng)注意油漿罐脫水,防止突沸。,近期油漿系統(tǒng)泄漏的事故處理,29,,主風(fēng)自保誤動作切進(jìn)料引起換熱器泄漏,2005年5月23日16時(shí),因儀表處理問題造成主風(fēng)自保動作,裝置切進(jìn)料。在催化職工的共同努力下,裝置恢復(fù)正常。本次切進(jìn)料事故處理過程基本合理,操作很快恢復(fù)正常。但是,在事故處理過程中暴露了一些問題。,30,,主風(fēng)自保誤動作切進(jìn)料引起換熱器泄漏,1、原料系統(tǒng)由于憋壓造成換熱器出現(xiàn)輕微泄漏。裝置恢復(fù)進(jìn)料過程中發(fā)現(xiàn)原料換熱器發(fā)生輕微泄漏,分析原因?yàn)椋夯謴?fù)進(jìn)料前為減少原料換熱,F(xiàn)IC213關(guān)至2%,此時(shí)泵201出口至FIC213壓力較高?;謴?fù)進(jìn)料時(shí)事故旁通線副線關(guān)至2扣,F(xiàn)IC213開至20%,由于提升管進(jìn)料需要緩慢提量,在提升管進(jìn)料流量較小時(shí)整個(gè)原料換熱系統(tǒng)發(fā)生憋壓,造成換熱器出現(xiàn)輕微泄漏。,31,,主風(fēng)自保誤動作切進(jìn)料引起換熱器泄漏,,,2、換303由于降溫較快出現(xiàn)泄漏。裝置切進(jìn)料后20分鐘后操作人員發(fā)現(xiàn)換303殼程泄漏汽油。分析原因?yàn)椋貉b置切進(jìn)料后10分鐘換303熱源中斷,穩(wěn)脫三塔循環(huán),造成換303降溫較快,設(shè)備受熱不均變形發(fā)生泄漏。 由于以上情況的發(fā)生,裝置被迫推遲進(jìn)料,處理設(shè)備問題。為今后避免此類問題得發(fā)生,車間要求在今后的切進(jìn)料事故中注意以下事項(xiàng):,32,,主風(fēng)自保誤動作切進(jìn)料引起換熱器泄漏,,,1、切進(jìn)料后事故旁通副線閥盡量晚關(guān)。一般情況下隨提升管進(jìn)料逐步恢復(fù)正常,事故旁通線副線逐步關(guān)小,嚴(yán)禁在提升管進(jìn)料很小且FIC213開度較大的情況下關(guān)閉事故旁通線副線。同時(shí)切斷進(jìn)料后換熱器熱路冷路介質(zhì)如有可能盡量緩慢降量,避免設(shè)備溫度變化較大造成泄漏。 2、切斷進(jìn)料后穩(wěn)脫崗位逐步關(guān)小TIC302,控制穩(wěn)三塔循環(huán)量。分餾崗位與穩(wěn)脫崗位協(xié)調(diào)好,逐步降低二中循環(huán)量直至中斷,確保換303系統(tǒng)降溫不能大于40度/小時(shí)。,33,,穩(wěn)定塔底液面失靈導(dǎo)致分餾沖塔事故,,,事故經(jīng)過: 2001年11月12日12:12開始,塔-303底液面LIC-307失靈,室內(nèi)指示假象,室內(nèi)指示液面由54%緩慢上升(假象),致使LIC-307閥位開大,塔-303底實(shí)際液面于12:22被拿空,塔-303底重沸器換-303揮發(fā)線溫度TIC-302迅速上升,由于TIC-302設(shè)定為自動,TIC-302溫度迅速上升,其閥位迅速關(guān)小,12:26,閥位關(guān)至0%。由于換-303為分餾一中回流重要取熱部分,在4分鐘內(nèi)換-303溫控閥TIC-302閥位由90%關(guān)至0%,對分餾中部溫度TIC-203影響很大,分餾中部溫度迅速上升。12:33,由于一中溫度過高,泵205抽空。12:35,由于輕柴溫度過高,泵204抽空。分餾塔沖塔。,34,,穩(wěn)定塔底液面失靈導(dǎo)致分餾沖塔事故,,,分析處理: 操作員于12:24發(fā)現(xiàn)塔-303底液面假象,迅速聯(lián)系儀表處理。12:30操作員發(fā)現(xiàn)分餾塔波動,迅速調(diào)整操作:1、反應(yīng)配合適當(dāng)降量,降溫。2、輕柴、粗汽改不合格線。3、分餾油漿循環(huán)提大,TIC-229閥位手動關(guān)小,增大分餾塔底部負(fù)荷。4、提大分餾塔頂冷回流,控制頂部不超溫。5、開輕柴補(bǔ)一中出口閥。6、穩(wěn)定崗位、脫硫崗位三塔循環(huán)。 經(jīng)過調(diào)整,分餾塔中部、頂部溫度逐漸得以控制。14:00,泵205運(yùn)行;14:10,泵204運(yùn)行。分餾操作逐漸恢復(fù)。14:30,其它各崗位恢復(fù)正常,15:45,化驗(yàn)分析粗汽、輕柴干點(diǎn)合格,改合格線。,35,,穩(wěn)定塔底液面失靈導(dǎo)致分餾沖塔事故,,,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 操作員未能及時(shí)判斷液面假象,冬季生產(chǎn)儀表容易出現(xiàn)指示假象的情況。2010年2月,出現(xiàn)了與本次事故相同的情況,操作員反映穩(wěn)定塔底溫度大幅度波動,液態(tài)烴產(chǎn)量大幅度下降。穩(wěn)定塔無法維持操作。但是塔底重沸器換303揮發(fā)線溫度并未出現(xiàn)大幅度上升的跡象。而且室內(nèi)儀表指示與室外液面計(jì)基本能對應(yīng)。所以操作員排除穩(wěn)定塔底液面過低的可能。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定塔其它操作參數(shù)并沒有發(fā)生大的變化,而且當(dāng)天氣溫較低,車間判斷為儀表指示假象,穩(wěn)定塔底液面空。經(jīng)過聯(lián)系儀表處理后,確認(rèn)穩(wěn)定塔指示假象,同時(shí)穩(wěn)定塔底液面計(jì)凍凝,穩(wěn)定塔底實(shí)際液面過低,造成穩(wěn)定塔操作波動。,36,,穩(wěn)定換304內(nèi)漏引起堿渣線堵塞,,,事故經(jīng)過: 2005年1月27日電離器堿渣抽出管線不通。電精制堿渣無法外送。但液脫堿渣仍能送出。判斷為電離器抽出線堵。經(jīng)過多次處理仍無法處理通。1月30日采取從電離器液面計(jì)下放空接膠帶至抽出閥后放空,開泵拿堿渣。堿渣送至魯液。2月8日電后汽油電后汽油出現(xiàn)腐蝕不合格的情況,多次提大加堿量后無效腐蝕不合格現(xiàn)象仍然存在。 2月14日整條堿渣線堵塞,處理時(shí)發(fā)現(xiàn)堿渣管線內(nèi)有大量無色的結(jié)晶物。造成堿渣管線不通 。被迫對整條減渣線進(jìn)行處理,于2月24日將減渣線處理通,并將換304切除。裝置退堿恢復(fù)正常。,37,,穩(wěn)定換304內(nèi)漏引起堿渣線堵塞,,,通過對堿渣管線內(nèi)的結(jié)晶物進(jìn)行定性分析,發(fā)現(xiàn)其主要成分是Na2S、NaSH,及其結(jié)晶水合物。產(chǎn)生大量Na2S結(jié)晶的前提條件是汽油中有大量硫化氫的存在,對穩(wěn)定汽油中可能的增大硫化氫來源進(jìn)行了分析,判斷為H304出現(xiàn)內(nèi)漏造成部分凝縮油混入穩(wěn)定汽油中,造成穩(wěn)定汽油中的硫化氫含量超高,在電離器中硫化氫與堿發(fā)生反應(yīng)生成Na2S等物質(zhì)溶于堿渣中。因?yàn)閴A渣線距離長、使用時(shí)間久,伴熱線漏點(diǎn)多,局部管線沒有保溫,造成溶于減渣中的Na2S在聯(lián)合裝置處管線內(nèi)析出(此段無伴熱),2月24日將H304切除。檢修時(shí)對換304管束鑒定發(fā)現(xiàn)換熱器上方管束多處坑蝕嚴(yán)重,局部腐蝕穿孔。,38,,穩(wěn)定換304內(nèi)漏引起堿渣線堵塞,,,對殼程介質(zhì)凝縮油中酸性水分析結(jié)果看,介質(zhì)中含有大量氨鹽,氨鹽進(jìn)入換熱器后加熱分解,氨鹽在換熱器內(nèi)分解、合成,反應(yīng)的結(jié)果是,氣相的H2S、HCl、NH3、向上走,殼程上部是H2S、HCl,而殼程下部是(NH4)2S、NH4CL。而殼程存在液態(tài)水,所以說,管束上半部分是濕H2S、鹽酸腐蝕,腐蝕嚴(yán)重,而下半部分是氨鹽,腐蝕輕微。,39,穩(wěn)定換304內(nèi)漏引起堿渣線堵塞,,,經(jīng)驗(yàn)總結(jié): 按照以往的經(jīng)驗(yàn),換304內(nèi)漏會引起電后汽油不合格,因而未能及時(shí)判斷出換304內(nèi)漏。從而導(dǎo)致整條堿渣線堵塞。 本周期催化裝置運(yùn)行時(shí)間長達(dá)2年半(2002年11月-2005年3月),原料中硫含量高,裝置運(yùn)行末期各種設(shè)備問題不斷出現(xiàn)(2004年底油漿系統(tǒng)FIC205附線閥體泄漏,2005年油漿泵預(yù)熱線泄漏),從本周期開始車間工作的重點(diǎn)向設(shè)備防腐和裝置長周期運(yùn)轉(zhuǎn)的工藝優(yōu)化轉(zhuǎn)移以保證裝置長周期平穩(wěn)運(yùn)行。,40,,解析塔頂壓力指示假象汽油質(zhì)量不合格事故,,,2007年1月4日17:40穩(wěn)脫崗位發(fā)現(xiàn)TIC301溫度指示到140℃,17:45發(fā)現(xiàn)FIC309流量向下滑,容301液面很快到90%。18:20反應(yīng)降量,18:25粗汽油改不合格線,18:30-20:00液脫停進(jìn)料。18:10發(fā)現(xiàn)PIC3001指示假象,將PIC3001控制閥改手動全開,粗汽油改不合格線。18:30 FIC309開始有量,19:45粗汽油質(zhì)量合格,改進(jìn)穩(wěn)定,各崗位恢復(fù)操作。,41,,解析塔頂壓力指示假象汽油質(zhì)量不合格事故,,,分析處理 (1)解吸氣量FI312自16:00開始逐漸減小;(2)凝縮油進(jìn)料FIC309閥位逐漸開大,流量卻逐漸降低。當(dāng)時(shí)PIC3001室內(nèi)指示失靈,PIC3001當(dāng)時(shí)在自動狀態(tài),閥位關(guān)到零。塔301/2實(shí)際壓力大幅上升。當(dāng)時(shí)PIC3001室內(nèi)指示比現(xiàn)場壓力表指示低約0.5MPa,造成塔301/2憋壓。泵301出口背壓超過泵301揚(yáng)程,引起泵301不上量。,42,,解析塔頂壓力指示假象汽油質(zhì)量不合格事故,,,經(jīng)驗(yàn)總結(jié): (1)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)PIC3001閥位關(guān)死是導(dǎo)致塔301/2憋壓的根本原因。 (2)沒有及時(shí)聯(lián)系調(diào)度將粗汽油改不合格線,容301液面超高,險(xiǎn)些造成次生事故。 (3)事故狀態(tài)下,如容301液面超高,為保證機(jī)組安全,應(yīng)該考慮及時(shí)將粗汽油改不合格線。 (4)為了避免出現(xiàn)類似事故,PIC3001閥位限位:≮50%。自動狀態(tài)下,PIC3001最小只能關(guān)到50%,手動才可以關(guān)死。,43,,解析塔頂壓力指示假象汽油質(zhì)量不合格事故,,,經(jīng)驗(yàn)總結(jié): (1)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)PIC3001閥位關(guān)死是導(dǎo)致塔301/2憋壓的根本原因。 (2)沒有及時(shí)聯(lián)系調(diào)度將粗汽油改不合格線,容301液面超高,險(xiǎn)些造成次生事故。 (3)事故狀態(tài)下,如容301液面超高,為保證機(jī)組安全,應(yīng)該考慮及時(shí)將粗汽油改不合格線。 (4)為了避免出現(xiàn)類似事故,PIC3001閥位限位:≮50%。自動狀態(tài)下,PIC3001最小只能關(guān)到50%,手動才可以關(guān)死。,44,,凈化風(fēng)中斷導(dǎo)致切進(jìn)料事故,,,事情經(jīng)過: 2007年3月16日5:12常減壓裝置泵016、017、018區(qū)域發(fā)生著火事故,裝置內(nèi)凈化風(fēng)總線被燒壞,造成儀表風(fēng)中斷,催化裝置被迫進(jìn)行緊急切斷進(jìn)料,同時(shí)被燒壞的還有裝置內(nèi)的催化23#線,直到18日23:50催化裝置開始恢復(fù)進(jìn)料。,45,,凈化風(fēng)中斷導(dǎo)致切進(jìn)料事故,,,經(jīng)驗(yàn)總結(jié): (1)儀表風(fēng)中斷,從早上5:22開始,到晚上19:50恢復(fù),中間共經(jīng)歷了14.5小時(shí),如果能夠盡快的恢復(fù)供風(fēng),對整個(gè)操作的影響將會降至最低,供風(fēng)恢復(fù)的越早,操作越主動。,46,凈化風(fēng)中斷導(dǎo)致切進(jìn)料事故,(2)、由于儀表風(fēng)線恢復(fù)較晚,無法正常檢測系統(tǒng)催化劑的藏量,雖多次活動再生滑閥,但由于無法準(zhǔn)確判斷催化劑在反再系統(tǒng)的分布情況,同時(shí)再生滑閥由于磨損情況導(dǎo)致關(guān)不嚴(yán),閥體內(nèi)漏,同時(shí)在處理問題過程中,控制反應(yīng)壓力高于再生壓力,保持正差壓操作,使得提升管內(nèi)蒸汽經(jīng)滑閥倒串入滑閥上部,并且儀表風(fēng)中斷時(shí)間過長,操作一直不能恢復(fù)正常,使得串入滑閥上部的蒸汽冷卻成水,造成再生斜管內(nèi)催化劑和泥,流化失常。在處理再生斜管流化問題的過程中采取了以下幾個(gè)措施:①反復(fù)活動再生滑閥; ②處理再生斜管松動點(diǎn);③聯(lián)系北岳公司采用高壓水槍疏通;④利用再生滑閥前的放空線,在再生滑閥前接了一條DN80蒸汽管線,從再生滑閥處向再生器內(nèi)頂線。通過以上措施的處理,最終將再生斜管處理通,流化恢復(fù)正常。,47,凈化風(fēng)中斷導(dǎo)致切進(jìn)料事故,(3)、由于催化23#線被火燒壞,常減壓裝置切斷進(jìn)料,容206無法正常從罐區(qū)收油,本次在恢復(fù)進(jìn)料過程中收油從罐區(qū)經(jīng)焦化23#線,精制25#線,催化柴油線,進(jìn)容206收油,保證了燒焦罐燃燒油的用量 。,48,凈化風(fēng)中斷導(dǎo)致切進(jìn)料事故,(4)、由于本次是凈化風(fēng)中斷,催化裝置緊急切斷進(jìn)料,從車間主任到崗位操作員,從切斷進(jìn)料開始,配合檢查漏項(xiàng)、恢復(fù)進(jìn)料項(xiàng)目確認(rèn)、保證分餾四路循環(huán)正常,直到恢復(fù)進(jìn)料正常,大家都主動放棄休息時(shí)間,加班加點(diǎn),每天二十四小時(shí)不間斷的全力進(jìn)行裝置的恢復(fù)進(jìn)料工作,天天如此,沒有任何怨言,正是由于大家的團(tuán)結(jié)一致,心往一處想,勁往一處使,才保證了裝置的恢復(fù)進(jìn)料工作的順利進(jìn)行。,49,待生滑閥閥桿斷裂事故,事故經(jīng)過:2004年某日零時(shí)30分,某煉油廠催化裂化 裝置操作員發(fā)現(xiàn)沉降器料位上升,一再料位下降,待 生滑閥自鎖報(bào)警,操作員將沉降器料位改手動控制, 消除閥位自鎖后,發(fā)現(xiàn)待生滑閥閥位沒有變化,現(xiàn)場 確認(rèn)后改機(jī)械手輪操作,閥位仍未變化。經(jīng)有關(guān)職能 部門確認(rèn),待生滑閥閥桿斷裂,決定裝置停工搶修。,50,待生滑閥閥桿斷裂事故,事故處理:裝置切進(jìn)料后,檢查確認(rèn),待生滑閥閥桿 斷裂,更換閥桿后,裝置重新組織進(jìn)料,恢復(fù)生產(chǎn)。 原因分析:1、待生滑閥閥道吹掃蒸汽量過大,長時(shí) 間沖刷造成閥桿斷裂 2、待生滑閥閥桿材質(zhì)不好,質(zhì)量差,使用年限長, 經(jīng)不起長時(shí)間蒸汽吹掃和催化劑的磨損。,51,待生滑閥閥桿斷裂事故,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 1、待生滑閥閥道吹掃蒸汽孔板直徑由15mm改為10mm,減少蒸汽量。 2、閥道吹掃蒸汽由原來的不間斷吹掃改為定時(shí)、定量吹掃。 3、待生滑閥閥道吹掃蒸汽孔板副線用盲板盲死。,52,分餾塔底液面滿導(dǎo)致再生器超溫切進(jìn)料事故,事故經(jīng)過:1990年4月,某廠催化裝置由蠟催改為重 催后首次開工,裝置噴油后生產(chǎn)逐步正常,但5小時(shí)后操作人員發(fā)現(xiàn)沉降器壓力上升,同時(shí)發(fā)現(xiàn)反再壓力倒掛,再生溫度急劇上升,操作人員立即降量,但第一再生器、第二再生器溫度繼續(xù)迅速上升,二再溫度超過800度,一二再生煙道管線發(fā)紅,CO鍋爐爐膛超溫,裝置被迫切進(jìn)料。,53,分餾塔底液面滿導(dǎo)致再生器超溫切進(jìn)料事故,事故處理:1、切進(jìn)料后,發(fā)現(xiàn)儀表問題多,聯(lián)系儀表校驗(yàn)并進(jìn)行全面清查。 2、停進(jìn)料,啟用兩臺油泵通過油漿緊急放 空線控制分餾塔底液位。 3、次日8點(diǎn)裝置重新組織進(jìn)料,恢復(fù)生產(chǎn)。,54,分餾塔底液面滿導(dǎo)致再生器超溫切進(jìn)料事故,原因分析:1、裝置改造后,儀表工沒有及時(shí)檢驗(yàn)儀表,分餾塔液位失靈,導(dǎo)致塔底液位滿,淹沒了反應(yīng)油氣進(jìn)分餾塔入口,使沉降器憋壓,待生劑帶油,造成再生器超溫。 2、操作人員未及時(shí)聯(lián)系校表,也沒有從物料平衡上判斷出生產(chǎn)異常,在液位失靈情況下,一直采取回?zé)捰脱a(bǔ)塔底來控制液面 3、外操沒有及時(shí)對分餾塔底液位指示和現(xiàn)場玻璃板進(jìn)行核對。 4、裝置改造后操作人員缺乏經(jīng)驗(yàn)。,55,分餾塔底液面滿導(dǎo)致再生器超溫切進(jìn)料事故,經(jīng)驗(yàn)總結(jié):1、裝置進(jìn)行檢修、改造后,對重要設(shè)備、儀表等關(guān)鍵設(shè)備要進(jìn)行確認(rèn)和試運(yùn)行,確保開工階段主要設(shè)備運(yùn)行正常。 2、操作人員對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況要進(jìn)行多方面判斷和確認(rèn),對新工藝、新設(shè)備要心中有數(shù)。 3、一旦出現(xiàn)異常,要及時(shí)匯報(bào)和作出正確處理,處理要果斷。,56,分餾塔結(jié)鹽事故,事故經(jīng)過:1998年3月某廠催化車間分餾系統(tǒng)出現(xiàn)不正常現(xiàn)象,沉降器至分餾塔壓降上升20KPa左右,反應(yīng)降量操作,壓降也無明顯下降,分餾塔頂?shù)臏囟日{(diào)整也不靈活,塔頂溫度變化與粗汽油罐液面的變化沒有規(guī)律可尋,汽油干點(diǎn)控制不靈活,經(jīng)常出現(xiàn)粗汽油干點(diǎn)不合格的情況,汽油、輕柴油餾程出現(xiàn)嚴(yán)重重疊現(xiàn)象,塔頂石腦油循環(huán)回流泵出現(xiàn)抽空,柴油經(jīng)常沒有抽出量。根據(jù)以上情況判斷為分餾塔結(jié)鹽。,57,分餾塔結(jié)鹽事故,事故處理:主要采取水洗方法: 1、分餾塔頂循系統(tǒng)泵出口大量注入除鹽水。 2、降低反應(yīng)溫度和反應(yīng)進(jìn)料,調(diào)整再生器燒焦負(fù)荷,維持反應(yīng)低負(fù)荷運(yùn)行。 3、大幅降低分餾塔頂溫至100度以下。 4、通知罐區(qū)注意切水。 5、頂循系統(tǒng)、柴油系統(tǒng)采樣分析,當(dāng)其中明顯帶水且水中銨鹽含量大幅降低后停止洗塔。 6、操作全面恢復(fù)正常。,58,分餾塔結(jié)鹽事故,原因分析:裝置當(dāng)時(shí)加工的渣油為進(jìn)口常渣。進(jìn)口常渣含鹽量高。同時(shí)摻煉焦蠟中的有機(jī)氮化物也可發(fā)生分解反應(yīng)生成氨,從汽油采樣口結(jié)鹽和洗塔排水的離子分析都說明了結(jié)鹽的主要成分為氯化銨。氯化銨的分解溫度為338度,只要低于這個(gè)溫度就要氯化銨的存在。分餾塔頂部溫度較低,塔頂石腦油循環(huán)回流返塔溫度約90度,低于水蒸氣的露點(diǎn)溫度(水蒸氣分壓在0.035~0.050MPa時(shí),水蒸氣的露點(diǎn)溫度在105~110度之間),塔頂循環(huán)回流在下流的過程中由于傳熱的不均勻性,肯定有液相水出現(xiàn),水迅速溶解氣相中的氯化銨顆粒而成為氯化銨溶液。,59,分餾塔結(jié)鹽事故,在下流的過程中,隨著溫度的升高,氯化銨水溶液失水濃縮而成為一種黏性很強(qiáng)的流體,和鐵銹、催化劑粉末一起沉積附著在塔板及降液管處,堵塞降液管,使回流中斷,造成沖塔。,60,分餾塔結(jié)鹽事故,經(jīng)驗(yàn)總結(jié):1、不停工進(jìn)行分餾塔水洗,穩(wěn)定系統(tǒng)基本不受影響,但必須注意柴油閃點(diǎn)降低對安全生產(chǎn)的影響。 2、操作中要增設(shè)監(jiān)控手段,加強(qiáng)分餾粗汽油罐底部含硫污水的分析,一旦發(fā)現(xiàn)銨鹽含量超標(biāo)要及時(shí)采取措施。 3、加強(qiáng)原料管理,換罐必須有分析數(shù)據(jù)。 4、高含鹽原料必須經(jīng)過處理才能進(jìn)催化裝置。,61,其他事故,分餾塔油漿系統(tǒng)堵塞 換熱器內(nèi)漏造成操作大幅波動 主風(fēng)機(jī)入口管線結(jié)冰造成連鎖停機(jī),62,在生產(chǎn)裝置發(fā)生的事故,大部分是可以避免的。而隨著近幾年裝置改造和擴(kuò)建,以及操作人員的老化和更新,部分職工對新的知識掌握度不夠,責(zé)任心不強(qiáng)。以及設(shè)備、儀表的問題日益增多,還是出現(xiàn)了很多不應(yīng)該發(fā)生的事故。下一步對于催化的事故處理和預(yù)防計(jì)劃采取以下幾個(gè)步驟:,總 結(jié) 和 建 議,,63,進(jìn)一步完善事故預(yù)案的編制和整理,盡可能完善可預(yù)見的每一種事故的處理方案。 加強(qiáng)崗位操作人員的培訓(xùn)和練兵,提高職工的整體技術(shù)素質(zhì)。 隨著設(shè)備改進(jìn)和操作的規(guī)范化,職工在現(xiàn)實(shí)中實(shí)際處理事故的機(jī)會越來越少。充分用反事故演練的平臺,加強(qiáng)職工的應(yīng)急處理能力。 充分利用經(jīng)驗(yàn)豐富的老職工的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮車間技術(shù)員的技術(shù)優(yōu)勢,帶動整個(gè)車間人員技術(shù)素質(zhì)的提升。,總 結(jié) 和 建 議,,64,加強(qiáng)對職工技術(shù)骨干的培養(yǎng),讓催化的技術(shù)骨干保持梯隊(duì)式發(fā)展的趨勢。 鼓勵(lì)跨崗位學(xué)習(xí)、練兵,培養(yǎng)一專多能的操作能手。,總 結(jié) 和 建 議,,65,謝謝大家,- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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- 催化裂化 事故 分析 處理
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